Fecha: 09 de marzo de 2025, 11:23:21 hrs
Evento: Fractura catastrófica del eje por sobrecarga torsional
Causa inmediata: Atascamiento (seizure) del cojinete radial de base
Días en operación: 192 días (arranque: 02-ago-2024)
Concepto técnico integrado:
Con base en la evidencia consolidada (análisis espectral FFT, series de tiempo normalizadas, análisis comparativo entre unidades I–J–K y resultados de teardown), se concluye que la falla de la bomba HPS-042J fue originada por un mecanismo mecánico interno progresivo, y no por un evento hidráulico o eléctrico externo.
El proceso de falla presentó las siguientes características clave:
Progresivo: ventana de escalamiento dinámico ≈ 4.9 minutos
Localizado: daño concentrado en un solo cojinete de un total de doce
No sistémico: ausencia de firmas equivalentes en bombas I y K
Predecible: detectable mediante análisis vibratorio ya disponible antes del evento final
Estas características son consistentes con un mecanismo de inestabilidad estructural / alineación deficiente, conforme a la taxonomía ISO 14224.
| Implicaciones de Negocio — Falla Bomba HPS-042J | ||
| Impactos operativos, financieros y de riesgo derivados del evento del 09-mar-2025 | ||
| Dimensión | Impacto Cuantificado | Estado |
|---|---|---|
| Producción perdida | 72 días fuera de línea = 4.32 MMbbl de agua no inyectada | Materializado |
| Costo de reparación | USD $850K (reemplazo de bomba, servicios especializados y análisis técnico) | Materializado |
| Riesgo operacional | Seis (6) unidades HPS restantes operan sin protección vibratoria predictiva activa | Vigente |
| Exposición legal / contractual | Informe de teardown atribuye la causa a un 'evento externo', conclusión no soportada por la evidencia integrada | Vigente |
| Los impactos vigentes representan riesgos activos que pueden materializarse nuevamente si no se implementan acciones correctivas | ||
Acciones prioritarias con retorno de inversión claro y trazable:
Taller de Análisis de Causa Raíz (RCA)
Costo estimado: USD $2,500
Plazo: 1 semana
Objetivo: cerrar formalmente la causa raíz bajo metodología ISO 14224 y API
Activación de protección vibratoria predictiva
Costo incremental: USD $0 (infraestructura existente)
Beneficio esperado: Prevención de ≥1 falla
catastrófica cada 2 años
Ahorro estimado: USD $250K - $300K por evento evitado
Auditoría de las condiciones de instalación y estructural (soft foot)
Costo estimado: USD $0
Plazo: 3 semanas
Objetivo: validar y corregir la causa raíz más probable identificada
Retorno económico esperado:
La prevención de una sola falla catastrófica similar representa un
ahorro del orden de USD $250,000, sin considerar
impactos indirectos en producción y confiabilidad.
Solicitud a decisión ejecutiva:
Autorizar la ejecución inmediata del programa completo por un monto total de USD $2,500, como acción preventiva y de cierre técnico del evento.
| Implicaciones de Negocio — Falla Bomba HPS-042J | ||
| Impactos operativos, financieros y de riesgo derivados del evento del 09-mar-2025 | ||
| Dimensión | Impacto Cuantificado | Estado |
|---|---|---|
| Producción perdida | 72 días de no-disponibilidad | Materializado |
| Costo de reparación | USD $250K - $300K (reemplazo de bomba, servicios especializados y análisis técnico) | Materializado |
| Riesgo operacional | Seis (6) unidades HPS restantes operan sin protección vibratoria predictiva activa | Vigente |
| Exposición legal / contractual | Informe de teardown atribuye la causa a un 'evento externo', conclusión no soportada por la evidencia integrada | Vigente |
| Los impactos vigentes representan riesgos activos que pueden materializarse nuevamente si no se implementan acciones correctivas | ||
Acciones prioritarias con retorno de inversión claro y trazable:
Taller de Análisis de Causa Raíz (RCA)
Costo estimado: USD $2,500
Plazo: 1 semana
Objetivo: cerrar formalmente la causa raíz bajo metodología ISO 14224 y API
Activación de protección vibratoria predictiva
Costo incremental: USD $0 (infraestructura existente)
Beneficio esperado: Prevención de ≥1 falla
catastrófica cada 2 años
Ahorro estimado: USD $350K por evento evitado solo en costos directos.
Auditoría de condiciones de instalación y puesta en servicio (alineación y condición estructural, soft foot), etc.
Costo estimado: USD $0
Plazo: 3 semanas
Objetivo: validar y corregir la causa raíz más probable identificada
Retorno económico esperado:
La prevención de una sola falla catastrófica similar representa un
ahorro del orden de USD $350,000, sin considerar
impactos indirectos en producción y confiabilidad.
Solicitud a decisión ejecutiva:
Autorizar la ejecución inmediata del programa completo por un monto total de USD $2,500, como acción preventiva y de cierre técnico del evento.
Este documento presenta la caracterización técnica de la falla de la Unidad HPS-042J, ocurrida el 09 de marzo de 2025, mediante la integración de datos operativos de alta resolución (2 Hz - 0.5 s) y evidencia física obtenida durante el teardown [7].
El propósito del análisis es:
Establecer qué ocurrió, mediante la identificación de modos de falla conforme a ISO 14224 (Anexo B.2.6);
Describir cómo evolucionó el evento, a través de la caracterización de mecanismos de falla (ISO 14224, Anexo B.2.2);
Delimitar hipótesis técnicas sobre por qué ocurrió, en términos de causas raíz potenciales (ISO 14224, Anexo B.2.3), como insumo para una investigación posterior.
Este documento corresponde a una fase Pre-RCA y no constituye un Análisis de Causa Raíz formal. Su objetivo es proporcionar una base cuantitativa, trazable y verificable para la ejecución de una investigación RCA conforme a la metodología establecida en ISO 14224:2016 [2].
| Alcance del Estudio | |
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Unidad | HPS-042J – Bomba multietapa 2500 HP (Halliburton HPS ST2500) |
| Resolución Datos | 2 Hz (0.5 s) — 100× más detalle que registro histórico (1/min) |
| Ventana Análisis | 642 s previos a falla (10.7 minutos) |
| Fase Proyecto | Pre-RCA | Caracterización técnica para investigación formal |
| Datos: SCADA CPE6 @ 2 Hz │ Referencia física: [7] Halliburton (2025) | |
| Clasificación ISO 14224 — Anexo B | ||
| Nivel ISO | Qué Caracteriza | Estado en Este Doc |
|---|---|---|
| B.2.6 Modos de falla (observable) | VIB (min 3.5) → LOO (min 8.1) → BRD (min 8.4) | Caracterizado con evidencia fisica y cuantitativa |
| B.2.2 Mecanismo de falla (evidencia física) | 2.4 Wear → 2.7 Overheating → 1.6 Sticking / Seizure → 2.5 Breakage / Fracture | Validado con teardown físico |
| B.2.3 Causas de falla (hipótesis RCA) | 3.1 Off-design service / 2.2 Installation failure | Delimitado como hipótesis para RCA |
| Referencia: ISO 14224:2016 Annex B | ||
El análisis de la falla de la unidad HPS-042J integra evidencia física obtenida durante el teardown con datos operacionales de alta resolución (2 Hz / 0.5 s) correspondientes a los últimos 8.4 minutos previos a la fractura del eje.
La reconstrucción cronológica del evento, basada en la evolución de variables normalizadas y en el análisis espectral en el dominio frecuencial, permite identificar tres fases operativas diferenciadas:
Operación estable (0.0–2.0 min): régimen estacionario, sin anomalías dinámicas relevantes.
Escalada progresiva (2.0–7.8 min): aparición secuencial de inestabilidades mecánicas, iniciando en el conjunto Upper, propagándose al Lower y manifestándose finalmente en HTC.
Colapso catastrófico (7.8–8.4 min): pérdida abrupta de grados de libertad mecánicos, atascamiento del cojinete radial de base y fractura del eje por sobrecarga torsional.
Esta segmentación temporal constituye la base para la interpretación integrada de patrones dinámicos, mecanismos físicos y modos de falla desarrollada en las secciones siguientes.
El análisis tiempo–frecuencia indica que la transición desde frecuencias discretas subsíncronas (0.2–0.5 Hz) hacia una banda ancha continua (0.1–0.8 Hz), observada alrededor del minuto 5.2, marca un umbral de irreversibilidad mecánica, precediendo en aproximadamente 3.2 minutos la fractura torsional del eje.
La caracterización conforme a ISO 14224 permite establecer una secuencia coherente de mecanismos de falla, consistente con la evidencia dinámica y física observada:
Empuje axial descendente inducido mecánicamente (1.2 Axial Loads) ↵
Contacto impulsor–difusor (2.4 Wear) ↵
Sobrecalentamiento del cojinete radial de base (2.7 Overheating) ↵
Atascamiento con acumulación de torsión elástica (1.6 Sticking) ↵
Ruptura por sobrecarga torsional (5.1 Overload)
Esta secuencia describe la evolución mecánica interna del evento y, de forma consistente con la evidencia comparativa y espectral, no implica causalidad hidráulica externa.
La gráfica consolidada integra el comportamiento dinámico normalizado (panel superior) con su evolución espectral en el dominio frecuencial (panel inferior), permitiendo una lectura vertical sincronizada que relaciona de manera directa la respuesta operacional observada (qué ocurre) con su manifestación física interna (cómo se manifiesta a nivel frecuencial).
Esta representación integrada proporciona un marco analítico robusto para:
La lectura conjunta de ambos dominios permite distinguir entre fluctuaciones operativas benignas y patrones dinámicos consistentes con mecanismos de degradación activa, fortaleciendo la trazabilidad entre evidencia instrumental y la interpretación física del proceso de falla.